Da mir mein Prusa Mini schon einige male zu klein vom Druckbett war und ich auch schon ein paar mal gern mehr/schneller was gedruckt hätte war ich schon länger „offen“ für einen zweiten
Vor 1-2 Wochen bin ich über Berichte über den ganz neuen anycubic vyper gestoßen.
magnetisches flexibles PEI Druckbett
autoleveling (mit einem Drucksensor an der Nozzle )
245x245x260 Druckvolumen
volcano style hotend
BMG style dual extruder
beheiztes Bett
2 Lüfter zur Kühlung des Druck
gutes Board mit guten Stepper driver
Die Berichte waren durchweg positiv nur das Lüftergeräusch ist etwas lauter.
Und das ganze für einen pre-order Preis von 255€
Da hab ich zugeschlagen.
Gestern ist das Baby angekommen.
Aufbauzeit: ca. 15-20min
Einrichtung mit autolevel, etc. Ca. 10min
Der erste Druck war auch problemlos
Jetzt gerade läuft der erste richtige Druck, ein „Picknick Tisch“ für Eichhörnchen, dass man an Bäumen, etc befestigen kann
Welchen Slicer benutzt du? Ich verwalte einen Teil der Anycubic Einstellungen die mit dem PrusaSlicer ausgeliefert werden und wir könnten auch ein Profil für den Vyper anlegen.
Ich nutze gerade PrusaSlicer
Ich hab das Anycubic i3 Mega Profil genommen und einfach nur die Druckbettgröße umgestellt.
Druckt bis jetzt scheinbar echt gut.
der Tisch und die Bänke drucken jetzt seit ~9h und ist insgesamt bei 67%
Aber ich werde die Tage auf jeden Fall einmal mit SuperSlicer ein bisschen durchtesten und Kalibrieren.
Ein „Haken“ hat das Ding aktuell scheinbar noch, der SourceCode ist aktuell von Anycubic noch nicht frei gegeben worden.
Das Benutzerinterface des TouchScreen ist ganz ok, aber könnte an ein paar Stellen definitiv noch etwas UX liebe vertragen.
Was das angeht ist der Prusa definitiv wesentlich besser.
Nach einigen Drucken bin ich insgesamt noch sehr zufrieden mit dem Drucker.
Aber er hat auch seine ersten schwächen gezeigt:
Der Druckkopf ist nur mit einer kleinen „Brücke“ befestigt an der eine LoadCell ist um das AutoLeveling zu ermöglichen. Diese Brücke ist mir bereits 2 mal leicht verbogen wodurch der Druck fehl geschlagen ist und ich das Hotend durch gerade biegen dieser Halterung erstmal wieder „reparieren“ musste.
Die Schrauben mit der das Hotend befestigt ist haben sich bereits 2 mal gelöst wodurch es sich verbogen hat. Ich habe dort die Schrauben jetzt mit Locktite befestigt.
Die Software und der Touchscreen basiert auf Marlin 2 und ist ganz „ok“ jedoch werde ich versuchen auf dem Gerät Klipper zu installieren.
Klipper selbst wird als Firmware auf das Board installiert, dient jedoch nur als „Schnittstelle“.
Die richtige Arbeit übernimmt dann der Raspberry oder ein anderer kompetenterer Controller.
Dadurch werden ja die genaueren und vorausschauenden kinematisch optimierten Bewegungen erzeugt, dafür hätte selbst ein 32Bit Microcontroller nicht genug dampf.
Mit klipper kann man ja sogar die Resonanz bis zu einem gewissen grad mit kompensieren.
Entweder „manuell“ durch ein Testdruck Macro oder durch einen adxl345 Beschleunigungssensor, den man am Hotend anbringt.
Bin aktuell im Discord im Gespräch und haben die nächsten „Schritte“ schon besprochen die hoffentlich zum Erfolg führen
@LeonF danke nochmal für die Hilfe und das Brainstorming heute.
Mit 32KiB hat es tatsächlich geklappt und ich bin gerade dabei die ganzen PINs und Configuration durch zu arbeiten
EndStops, Stepper, Temperaturfühler und Extruder laufen schon soweit.